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真空濾油機常見故障的解決方式
點擊次數(shù):1676 更新時間:2016-02-23 返回

針對廣大電力公司對濾油機的故障本公司做了如下的試驗與分析,對濾油機的常見故障有濾板損壞和濾板間噴料兩種原因,下面是不同的故障進行分析和排除:

(1)濾板損壞

廂式壓濾機濾板損壞為常見故障。如果濾板損壞的數(shù)量較多時,應(yīng)對以下因素進行分析:

濾板的制造質(zhì)量;

濾板材質(zhì)的選型和給料泵的里程是否同等;

隔膜壓榨方式中,應(yīng)同時考慮隔膜板濾油機量和內(nèi)部鋼襯的加工質(zhì)量。

在正常條件下,濾板兩側(cè)壓力處于平衡狀態(tài)。當(dāng)濾板的兩側(cè)處于不同的過濾階段,即一側(cè)為過濾,則另側(cè)為液力擠壓,因而濾板兩側(cè)就形成了壓力差,從而損壞濾板。其原因:

在卸料過程中,濾板兩側(cè)殘留的泥量相差大,使其形成了壓力差的原因;

壓濾機在開始過濾時,給料泵中途停車時間長,從而使濾室內(nèi)半流動狀態(tài)的濾餅出現(xiàn)不同程度的下沉;

濾板的進料孔堵塞。

(2)濾板間噴料

自動真空濾油機在過濾作業(yè)中,濾板之間發(fā)生噴料現(xiàn)象,其原因:

在濾板邊框的壓緊面,濾布出現(xiàn)折疊;

濾布發(fā)生破損;

兩側(cè)橫梁出現(xiàn)不同程度的側(cè)向彎曲(水平方向);

止推板未壓緊或液壓缸的壓緊力偏小。

解決措施為,卸料時仔細清理濾板壓緊面上的殘留濾餅(尤其是下部),或者及時沖洗濾板,為過濾,另一側(cè)為液力擠壓,濾板兩側(cè)形成了壓力差,從而損壞濾板。其原因:

卸料過程中,濾板兩側(cè)殘留的泥量相差大;

壓濾機開始過濾后,給料泵中途停車時間較長,濾室內(nèi)半流動狀態(tài)的濾餅出現(xiàn)不同程度的下沉;

濾板的進料孔堵塞。

(2)濾板間噴料

自動真空濾油機在過濾作業(yè)中,濾板之間發(fā)生噴料現(xiàn)象,其原因:

在濾板邊框的壓緊面,濾布出現(xiàn)折疊;

濾布發(fā)生破損;

兩側(cè)橫梁出現(xiàn)不同程度的側(cè)向彎曲(水平方向);

止推板未壓緊或液壓缸的壓緊力偏小。

綜合上訴兩點,且出臺解決措施,卸料時仔細清理濾板壓緊面上的殘留濾餅(尤其是下部),或者及時沖洗濾板,保證濾板壓緊面的清潔;將濾布捆綁好,保證其平整性。這樣才能更好的使濾油機得以工作。

 

3、壓式儀表的差壓發(fā)生體和差壓變壓變送器一體化

  將差壓變送器直接與噴嘴等節(jié)流裝置或均速管裝在一起,省略了在現(xiàn)場布引壓管線工程,改善動態(tài)特性,減少維護工作和故障率,降低初置費用和運行費用。據(jù)日本對19961997年間新建四家工廠的調(diào)查,所用近400臺差壓式流量儀表中,一體化直接安裝型儀表已占三分之一。

  4、開發(fā)普及型儀表

  適度降低測量度等性能,取消原為通用功能改為選擇功能以簡化儀表組成,設(shè)計成較窄應(yīng)用范圍的儀表,從而降低價格擴大用戶面。

  A、科里奧利質(zhì)量流量計設(shè)計普及型

  科里奧利質(zhì)量流量降低度(量程誤差從±0.2%左右降低到±0.5%),功能減少,實際普及型儀表。

  B、電磁流量計從流程工業(yè)轉(zhuǎn)向居住民用領(lǐng)域

  降低電磁流量計測量度等性能,如基本誤差定位在±2%,設(shè)計成具有水表特點的電磁水表。在日本這類電磁式水表已納入日本水表標(biāo)準(zhǔn)。

  C、超聲*表

  國外民用計量天然氣價格低廉的超聲流量計以形成規(guī)模生產(chǎn)。平均價格約為流程工業(yè)用超聲流量計平均價格的1/30。

  二、應(yīng)用進展

  成熟儀表應(yīng)用上受到限制的某一領(lǐng)域,在技術(shù)上有所突破后,開發(fā)出相適應(yīng)的改進型儀表,使得在該領(lǐng)域有較快發(fā)展,下文討論幾種流量儀表應(yīng)用領(lǐng)域的進展。

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